第589章 混料机轴承过热发烫 提升机料斗刮底异响响(1/2)
清晨到岗备工具,天刚擦亮,厂区里只有夜班设备低低的运转声。王师傅、李伟、刘波准时走进维修间,开始一天的准备活计。
三人推开窗户通风,散掉夜里积下的闷热潮气。拿起扫帚清扫地面铁屑,用抹布擦净操作台油污,散落的螺丝、废旧棉纱统一收拾进收纳盒。随后挨个检查工具,管钳、梅花扳手、撬棍、拉马挨个核验,电工工具单独检查,测电笔、万用表通断测试一遍,保证使用没问题。库房备件逐一清点,轴承、油封、衬板、螺栓摆放整齐,核对库存数量,把缺的小配件补齐归位,收拾妥当等着车间报修。
没过多久,配料车间的操作工急匆匆跑来,脸上带着焦急。
“王师傅,三号混料机出毛病了!轴承位置温度飙升,摸上去烫手,机身震动比平时大不少,还伴着嗡嗡异响,再转下去轴承容易抱死,赶紧过去看看!”
三人立刻带上工具出发。李伟装好新轴承、油封、润滑脂和拉马,刘波拎来测温仪、扳手、接油盆和抹布,王师傅拿着螺丝刀、卡尺、塞尺,快步赶往配料车间混料机工位。
到现场一看,混料机正在搅拌物料,两端轴承座发烫明显,机身左右晃动,转动时发出沉闷异响,轴承位置有轻微渗油痕迹,明显是轴承缺油磨损、润滑失效,导致轴承过热发烫。
王师傅直接安排检修流程:“关停混料机,切断电源,清理机内余料,拆解轴承端盖,取出损坏轴承,清洁轴颈表面,加装新轴承,加注润滑脂,紧固端盖,盘车试转,空载负载试车。”
李伟走到控制柜按下停机键,拉下电源闸刀,挂上禁止合闸警示牌。刘波打开混料机检修口,把里面残留物料清理干净,用接油盆接住轴承处渗出的废油,避免油污流到地面打滑。等滚筒完全停稳,三人动手开始维修。
王师傅分好工:“刘波清理现场油污物料,擦拭机身外壳,检查传动皮带松紧;李伟拆卸轴承端盖,取出旧轴承,打磨轴颈毛刺;我来装配新轴承,加注润滑脂,调整端盖间隙。”
刘波用铁锹清理机内残留物料,擦拭机身表面油污,检查传动皮带磨损情况,发现皮带边缘轻微起毛,顺手调整皮带张紧度,消除打滑隐患。
李伟松开轴承端盖固定螺栓,取下端盖,用拉马卡住轴承外圈,慢慢拉出磨损发烫的旧轴承,清理轴承座内的油污和杂质,用细砂纸打磨轴颈表面,去除锈迹和毛刺,防止划伤新轴承。
王师傅在轴颈表面涂抹少量润滑脂,将新轴承平稳套在轴上,用铜棒轻轻敲击到位,确保轴承安装端正无偏移。随后在轴承腔内填充足量润滑脂,合上端盖均匀拧紧螺栓,调整好端盖间隙,保证轴承转动无摩擦。装好后手动盘车,确认滚筒转动顺滑,无卡滞、无异响。
全部检修完毕,清理干净现场物料和油污,确认轴承装配到位、润滑充足、皮带松紧合适。撤下警示牌,合上电源启动混料机空载试运行。滚筒运转平稳,震动正常,轴承温度缓慢上升后保持稳定,不再发烫,异响完全消失。空载运行正常后加入物料搅拌测试,混料均匀,运转平稳,三号混料机轴承过热故障彻底解决。
刚修好混料机,原料车间的报修电话就打了进来,五号斗式提升机运转时料斗刮底,一直发出哐当哐当的异响,料斗边缘磨损严重,提升送料断断续续,原料输送跟不上生产节奏,需要立刻维修。
三人收拾工具赶往原料车间提升机工位。到现场就看到提升机运转时,料斗下行阶段频繁撞击机壳底部,异响刺耳,部分料斗边缘已经磨出缺口,链条运行偏移,导轨轻微变形,导致料斗刮底异响。
王师傅定下维修步骤:“关停提升机,切断电源,清理机内积料,拆解机壳护板,校正导轨变形,调整链条张紧度,更换磨损料斗,紧固料斗螺栓,手动盘车检查,空载负载试车。”
刘波关停提升机,拉下电源闸刀,挂好警示牌,打开机壳底部检修口,清理堆积的原料,防止物料卡阻料斗。
李伟拆开提升机侧面护板,检查传动链条和链轮,松开张紧轮螺栓校正链条运行轨迹,清理链条缝隙里的原料碎屑,给链条涂抹润滑脂。随后检查所有料斗,更换三个磨损严重的料斗,逐个紧固料斗固定螺栓,避免松动偏移。
王师傅用撬棍校正变形的导轨,调整导轨间距,确保料斗运行时不蹭机壳、不刮底部。反复手动盘车,让料斗完整循环运转几圈,确认全程无刮蹭、无撞击异响,链条运转平稳顺畅。
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